Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/94791
Название: Микропроцессорная система управления движением летучих ножниц кривошипно-шатунного типа
Авторы: Мугалимов, Р. Г.
Боков, А. И.
Мугалимова, А. Р.
Дата публикации: 2020
Издатель: НТИ (филиал) УрФУ
Библиографическое описание: Мугалимов Р. Г. Микропроцессорная система управления движением летучих ножниц кривошипно-шатунного типа / Р. Г. Мугалимов, А. И. Боков, А. Р. Мугалимова // Промышленное производство и металлургия : материалы международной научно-технической конференции (Нижний Тагил, 18-19 июня 2020). — Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2020. — С. 55-59.
Аннотация: Объектом исследования являются система автоматизированного управления мерным резом движением летучих ножниц профилегибочного агрегата. Цель работы: повышение качества профилированных изделий по их длине, уменьшение числа немерных заготовок, повышения пропускной способности агрегата путем модернизации системы автоматизированного управления мерным резом. В работе решается задача модернизации системы мерного реза с целью обеспечения заданной длины заготовок в статических и динамических режимах работы агрегата без замены силового электрооборудования летучих ножниц. Показаны недостатки эксплуатируемых систем автоматизированного управления мерным резом движущейся стальной полосы летучими ножницами профилегибочного агрегата. Главный недостаток, разброс длин заготовок до 120 мм, обусловлен подачей сигнала для управления электроприводом ножниц с упреждением, неизменяющимся от скорости движения материала. Предложена концепция подачи и формирования управляющего сигнала в функции от скорости движения материала и учетом динамических характеристик электропривода ножниц. Экспериментально определены динамические характеристики электропривода. Разработана динамическая модель объекта исследования, позволяющая методами математического моделирования оценивать различные варианты исполнения систем управления мерным резом заготовок. Получена зависимость числа упреждающих импульсов датчика полосы на включение электропривода летучих ножниц в функции от скорости полосы. Для проверки реализуемости концепции создана опытно-промышленная автоматизированная система управления мерным резом на основе микропроцессора. Разработана программа для ЭВМ, ориентированная для управления летучими ножницами. Внедрение результатов исследований и разработок позволили уменьшить разброс длин заготовок до 12–15 мм, повысить пропускную способность агрегата до 6 %, экономить до 3 % стальной полосы. Разработки рекомендуются применять на профилегибочных агрегатах для мерного реза заготовок без замены или модернизации летучих ножниц и их электропривода.
Ключевые слова: АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МИКРОПРОЦЕССОР
ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ
ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ АГРЕГАТ
ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ
МЕРНЫЙ РЕЗ
ЭЛЕКТРОПРИВОД
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/94791
Условия доступа: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Конференция/семинар: Международная научно-техническая конференция «Промышленное производство и металлургия»
Дата конференции/семинара: 18.06.2020-19.06.2020
ISBN: 978-5-9544-0107-3
Источники: Промышленное производство и металлургия. — Нижний Тагил, 2020
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-9544-0107-3_2020_010.pdf892,08 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.